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>> 长航油运报 >> 第7期 >> 二版综合篇
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发布日期:2012-03-30字号:[ ]

 

本栏目内容导读:

长江之珠轮:一次“不简单”的检修

宁化411轮:以实际行动节能减排

长航幸运轮:SAAB系统突发故障  积极抢修恢复正常

长航飞跃轮:克服困难排除关键性设备故障

长航珍珠轮:严查锅炉保安全

    长江之珠轮:一次“不简单”的检修

    长江之珠轮日前通过的一次历时三天的检修,彻底解决了一个长时间困扰该轮的安全隐患。

    长江之珠轮2号主锅炉炉膛内顶端一根直径76mm的炉水管因为麻点锈穿而产生泄漏,20119月,该轮利用修船之机,将长约1.5m的呈等腰梯形炉水管拦腰截断,并对两端用堵头进行了封堵。

    在随后的三趟重载卸货过程中,船舶每次烧2号主锅炉时,由于封堵管内的水不循环,在压力作用下,封堵管的其中一根立管变色,像吹气球一样,这边焊了那边破,那边焊了这边又破。离堵头约十厘米的管内经常发生膨胀性的爆裂而泄漏,每次泄漏不但浪费了大量的淡水,还影响到卸货的进度,极易造成货主的投诉。

    一次航修,该轮轮机长吴建向岸上工程师请教,为何破裂泄漏会如此频繁?工程师解释说: VLCC船舶目前使用的是D型锅炉,这不同于以往的壳管式锅炉,可以任意封堵一根水管而不受影响。D型锅炉如果封堵其中的一根水管,只能暂时性应急解决泄漏的问题。一旦烧锅炉时,由于管内的水不循环,被封堵的管端内有空气无法排出,长时间形成干烧,烧红的水管由于内压就会产生爆裂。要想彻底根治,必须把截断的那部分进行连通,把管内的空气及时排出,使管内的炉水保持流动。

    今年312日,长江之珠轮从RAS TANURAH港开往大连,根据航线情况,该轮向公司提出自行解决这一困扰该轮已久的问题,以确保大连港卸货不受影响。在得到公司肯定答复后,该轮轮机部立即行动起来。

      19日,按照预先制定的施工方案,大家将脚手架运送至机舱3D平台,又从2号锅炉的检查孔送到炉膛内。由于炉膛底部有三分之二呈30度的坡面,为避免脚手架倾斜和保护炉底的水管,他们用枕木将底部垫平,在枕木上搭起近四人高的脚手架,顶端再铺上钢网跳板及木板,前后左右各端用钢管加木板支撑绑牢,防止因船舶摇晃而带来人身安全的问题。

       20日,吴老轨和大管轮身背安全带,全副武装地进入炉膛,用割枪割除水管两端堵头后,机工长把两个断面打磨清洁。根据现场测量的情况,吴老轨用锅炉专用钢板加工了两个圆环形内圈。三管轮、实习三管轮等人则按大管轮绘制的草图,把无缝钢管用液压弯管机弯成所需的等腰梯形形状。由于炉膛内温度仍然较高,在使用轴流风机进行通风的同时,大家一次次轮流上下,不断修正弯管的角度,以确保新管与原管可靠连接,平缓过渡。

        21日的晨会,该轮按照进入封闭场所的要求进行了全面的检查和布置。随后吴老轨和大管轮来到现场进行焊接,他们先将新管套圆环定位点焊,取下两端双面烧满焊,然后套到炉水管两端再进行圆形焊接。经过近半天的三道敲渣焊接打磨,两个外圆焊缝平整显现。接着,二管轮上水进行静压试验,大家轮流进入检查。经确认未出现漏点后,吴老轨要求进行分阶段点火烧炉升汽、保温保压,等待检查。

      22日下午,大家打开2号主锅炉检查孔进行检查,发现两端焊接处不但不漏,而且原先已经变色的立管也恢复成周围炉水管一样的颜色,表明这根炉水管已经复原了原有的自循环功能。(徐孝金)

◆宁化411轮以实际行动节能减排

201238上午,宁化411轮离开了宁波青峙码头开往青岛,航次计划是青岛装对二甲苯开台湾。中午,航运部操作员电话通知要求该轮洗舱。

为了能节约成本,根据当时的实际情况,船长和大副商讨从生活淡水舱驳50吨水,用海水先预洗,然后用淡水再冲洗一遍。船舶没有蒸舱设备,按照以往的做法,洗舱用水需淡水约160吨,光靠50吨淡水是不够的。同时由于受到冷空气影响,海上气温只有2摄氏度,而对二甲苯的凝固点是13摄氏度,货舱内剩余的对二甲苯早已结冰,FRAMO泵的叶轮被卡死。洗舱水无法排出去。既使用50摄氏度的热水冲洗,舱壁上也会出现挂壁的现象。如何一次性通过洗舱,困难重重。

经过一夜的深思熟虑,该轮决定第二天早上航行至长江口以北进行洗舱。该轮先将与货舱2排和4排对应的压载水舱水排到双层底以下,先洗右2舱,用热水将货泵附近的对二甲苯结晶体熔化,这样货泵就能正常工作了。再检查一下洗舱效果,0930时,锅炉蒸汽送到了加热器,温度指针慢慢向上移动,洗舱水温度达到了55摄氏度,冲洗约15分钟后,再启动货泵,让甲板人员到货泵附近检查。货泵工作正常,大家悬着的心暂时放松了一下。时间一分一秒的过去,60分钟以后,换到了右4舱,打开2舱舱盖检查一下洗舱的效果,舱口围没有对二甲苯的结晶体,舱壁上没有挂壁现象,效果不错,达到了洗舱的要求,至2200时,洗舱结束。

本航次洗舱作业,原计划每个舱洗2小时30分钟,现在只要80分钟,节约了洗舱时间,且洗舱的效果比较好。压载水排空后,热水冲洗到舱壁后温度降低慢,货物还没有结晶就流到舱底,同时,冲洗后的水温高于货物的结晶温度,能很快把叶轮附近的货物溶化,货泵就能正常工作,更重要的是减少了洗舱淡水,降低了洗舱成本。(蒋仕林)

◆长航幸运轮:SAAB系统突发故障  积极抢修恢复正常

3170800LT,长航幸运轮货控室SAAB系统在突发故障20多个小时后,经电机员何可科的昼夜排查与紧急抢修,终于恢复正常工作,从而保证了该轮18日在菲律宾Batangas港卸货作业的顺利进行。

3161000LT,长航幸运轮在由韩国开往菲律宾的途中,货控室突然失电,并导致SAAB系统瘫痪。该轮老轨王文龙和电机员何可科立即赶赴货控室了解情况,查找失电原因。

经检查,SAAB系统失电是由于220V应急配电板的货控室电源组空气开关自动跳闸所致。空气开关为何突然自动跳闸呢?

当日1600LT,王老轨和电机员经反复分析查找,终于揭开空气开关自动跳闸原因,原来是液压阀门遥控装置控制箱温度压力测量单元220V/20V变压器副边短路。但由于船上暂无备件可换,于是王老轨与电机员商量决定:一方面采取临时性应急措施,用一开关电源来替代,恢复SAAB系统正常供电;另一方面,申领变压器备件,待其供船后,再进行更换。虽然货控室的电源得到恢复,但液位遥测监测电脑却无法启动,配载电脑、机舱监测电脑等均无液位显示。此时,已是深夜,忙碌了一天的电机员何可科,拖着疲惫的身体离开货控室,准备第二天继续检查,进一步消除故障点。

3170530LT,仅休息四个多小时,何可科便开始了未尽的工作。SCU箱检查、重新启动;I/O箱各连接线、线路板查看;监测电脑主机内部清洁,更换内存条……0800LT,再次启动电脑,恢复正常!电脑显示屏上,液位、温度等数据正确。至此,长航幸运轮瘫痪了22个小时的SAAB系统又恢复了正常。船长、轮机长和大副等人,都大大地松了一口气。(蒋林)

◆长航飞跃轮克服困难排除关键性设备故障

近日,长航飞跃轮轮机部人员利用船舶航行时间,克服南太平洋赤道地区的高温酷暑、舱底作业空间狭小等困难,通过仔细排查,连续奋战两天,圆满完成了1#主机滑油泵的吊检作业,确保了设备的正常运转。

当地时间3140600,长航飞跃轮完成卸货作业后,备车准备离开斐济的沃达港。值班轮机员大管轮汪根旺按正常操作程序启动1#主机滑油泵时(由于码头卸货时辅机负荷较大,为了确保设备安全,主机滑油泵早已停掉),油泵控制箱上启动电流一下子达到最大值,而且不能回到正常运转电流,同时泵故障指示灯亮,泵不能运转。正在机舱集控室的轮机长姚兵等指示灯自动复位后,与大管轮一道来到该泵机旁启动,发现泵转了几转后就停止不动了,且控制箱上故障指示灯又亮了起来,手动盘车根本盘不动,用撬杆盘车,也只能动一点点。为了不影响船舶正常离泊,遂迅速启动2#滑油泵,准备待船舶安全离泊且航行至海上安全水域后再停车逐级检查,分析查找故障原因。由于此泵非一般日用泵,属于关键性设备,一旦另外一台也出现问题,将直接影响到主机的正常运转,从而耽误船期,必须尽快修复。

0900,待驶抵安全水域,该轮立即开始了对1#主机滑油泵的检修工作。由于该泵及马达靠近主机曲轴,拆掉表层的花铁板后,横七竖八地有好几根高压油管,人员下到底部都比较困难,且下面空间狭小,光线昏暗,转个身都很难,而且一旁高速旋转的曲轴对人身安全也构成极大威胁。在征得船长同意,船舶临时停车后,姚老轨带领人员下到舱底,靠着电筒的光线,分别用手盘2#1#滑油泵的车,发现2#盘车很轻松,而1#的盘车很紧,据此判断1#滑油泵可能是轴承损坏咬住,也可能是叶轮擦壳或者是马达轴承问题,于是决定对其进行解体检查。

轮机长立即召集轮机部所有不值班人员,布置检修工作的相关细节,并重点强调了劳动保护要求。吊出马达后,大家随即开始检查马达轴承,用手盘车,感觉很轻松,表明马达轴承无异常卡滞现象,同时对泵轴盘车发现很紧,表明泵轴内部存在问题,于是决定立即抓紧时间拆检泵总成检查。为了不影响船舶正常航行,大家迅速把靠近曲轴下方的固定泵总成的螺栓全部拆掉后,就立即恢复了主机运转。其间,其余人员负责拆除泵的其余固定螺丝,取出泵上部油封端盖和轴承端盖,检查轴承无异常,油封也正常。继续拆开各固定螺丝,用起吊专用工具把泵总成一起从循环舱吊出,由于泵轴太长,需用另外一葫芦配合,才能把泵总成放倒。待整体吊出后,松掉泵将军帽检查,正常无松动,用专用工具拉出两只离心叶轮检查无擦壳磨损,但发现轴承铜套和轴套有较深的拉痕,用手转动泵轴根本转不动,用专用工具取出轴承铜套和轴套,观察接触面发现有划痕,终于找出了故障的原因所在。

第二天上午,作业继续进行。船上有现成的轴承铜套备件,而轴套是合金钢材料,考虑到划痕也不是太深,决定对其进行研磨修理,使其与新的轴承铜套配合面运转自如。在更换了两种轴承铜套和修复了轴套后进行组装,按照拆装顺序和记号,对泵总成一一组装,在泵总成固定好以后,用手盘车,一切正常,很轻松。最后,在马达落位并接好线后,又一次征得船长同意停车实验,停掉2#主滑油泵,启动1#滑油泵运转,油封、压力、轴承声音、温度均正常。至此,故障彻底排除,设备恢复正常运转。(刘树森  兵)

◆长航珍珠轮严查锅炉保安全

日前,长航珍珠轮根据船管部要求,认真排查本船的锅炉设备,特别重点检查了锅炉安全阀、压力表以及报警功能的工况。在检查中,发现锅炉炉膛烟灰较多,严重影响锅炉的热效率,有危及安全的风险。针对这一情况,该轮轮机长关志兵立即布置锅炉通灰分工工作,同时根据封闭场所规定制定了相应的劳动安全保护措施。

长航珍珠轮计划38日晚间在马来西亚KERTEH港锚地进行冲惰作业,当日中午时分,该轮大管轮、二管轮即带领大家做好一系列的前期准备工作,将小锅炉停止燃烧,并挂检修中警示牌,用两只葫芦分别挂在燃烧器的首尾部,松开燃烧器与炉膛的螺母,将燃烧器抽出,打开燃道上部的盖子,再用轴流风机对炉膛进行鼓风冷却,同时锅炉换水进行冷却。

到了傍晚,炉内温度已降到了60左右,轮机部全体人员立即来到现场,准备开始清扫工作。由于炉膛内空间小,温度高,有力也难使上,作业起来相当困难。根据预先制定的方案,关老轨要求所有进入炉膛人员不得超过5分钟,大家轮流进行疏通作业。

3个小时的时间里,轮机部人员内外配合,将6个烟道的换热翘片及烟道壁都清扫得干干净净。出来后,大家的工作服全部湿透,黑黑的脸上也只能够看到2只眼睛在转,但船员们都高兴地认为,能够彻底地消除隐患,所做的一切就一个字:值!(余森林)         

 

 

 




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