在公司极其严峻的形势任务面前,长江之珠轮在岸基的支持下,发扬同舟共济、顽强拼搏的精神,经过数小时的努力,成功自行抢修货泵,消除了设备安全隐患,为公司节省了一笔零航修费用,用实际行动和辛勤汗水谱写了一曲上下一心战危机之歌。
上航次,长江之珠轮泵匠发现NO.3主货油泵在运行过程中,有细线货油从机械轴封检漏孔流出,而且轴封冷却油杯中的冷却油不减少,检漏桶液位上升,经大管轮确认是该泵上部机械轴封损坏所致。由于新加坡到船的拆泵的专用工具被公司借走用于进行加工备用,该轮轮机长将这一情况及时向公司指导汇报,申请零航修,并要求将拆泵专用工具送回本船。公司指导回复:鉴于目前成本控制,望船舶克服困难,自修解决,专用工具本次抵港即送回。
该轮大连完货第二天,轮机长吴建,实习轮机长朱向伟和大管轮对拆泵专用工具进行检查调试,NO.3货油泵周围现场查看,作业前准备工作的落实,并对照说明书及姜指导发来的邮件进一步研究拆泵检修方案。
4月11号上午,轮驾两部的晨会由大副和轮机长共同组织。会议明确由于泵舱属于封闭场所,有残留可燃性气体积存,对安全问题必须高度重视。对泵匠要求提前开风机通风,重点布置货控室、泵舱口和作业现场可燃性气体连续监测的三道安全保障责任人,监测合格后方可下舱作业,其他人员携带对讲机在泵舱口监守待命。同时,明确作业过程中,当可燃性气体报警时,所有人员要立即撤离泵舱。轮机长把作业区周围环境给大家作了详细介绍,要求工具必须是铜质防爆式,在使用和传递过程中要做到“轻、缓、稳”,因泵壳离泵舱地面有一米多高,位置狭窄,作业及协助人员不易过多,关键是确保作业安全和人员的安全。
在布置好安全措施后,轮驾两部人员按照分工就位,泵匠、水手长及机工长首先拆除转轴及泵壳防护罩等附件,老轨、实习老轨及大管轮做好记号,拆卸靠必林锁紧螺栓,用葫芦拉开转轴万向接头,借用专用丝杆、垫片、螺母和手动液压工具分别依次拆下靠必林连接轴,轴承锁紧圈,取下轴承盖,拉出轴承及座总成。当取出导流罩及迷宫形橡皮密封时,泵内残留部分货油和气体涌出,现场H2S气体超标,负责现场气体检测的水手长邵奕果断命令全体人员撤离,以策安全。约半小时经现场抽样检测正常后,各人员按分工到位,泵匠清除出积油,老轨、大管轮等借助丝杆拉出机械轴封锥形壳体,发现150mm静环表面有许多凹坑破损,再对动环进行外观及效用检查,金属环面呈镜面且补偿正常,泵轴无腐蚀和异常磨损。故障分析估计为货油中的杂质影响以及石墨静环材质相对脆弱所致。
当日下午,各部人员各就各位,对拆出部件进行清洗清洁吹净,更换了新的静环、O型圈,按拆卸的相反步骤有条不紊地进行平缓安装,经过全体人员三个多小时的努力,终于安装完毕,盘转自如。经过一整夜的油杯滴漏试验,对机械轴封检漏孔再次进行检查,均正常,本次抢修取得一次性成功。(徐孝金)