近日,长航珍珠轮轮驾两部紧密配合,克服重重困难,连续奋战数天,对压载泵一已经腐蚀烂穿的进水管进行修补,水管内壁剥落涂层重新进行补做,从而彻底排除了因该水管腐蚀加剧、穿孔扩大而可能导致泵舱被淹的安全隐患。
3月21日,长航珍珠轮在美国夏威夷Honolulu港抛锚,等待靠泊卸货。泵匠在进行泵舱巡回检查时,发现压载泵一进水管法兰根部渗水。于是,立即报告大副王欣。船长翁爱军和大副及轮机长王侦葆迅速赶赴泵舱查看漏水点详情,并初步判定:渗水是因为水管内壁严重腐蚀后,管子烂穿所致。如进行焊补,工程量很大,需先拆除这根长约1.2M,直径约0.5M的钢管,除锈清洁后,将其从泵舱底部吊入机舱电焊间,进行电焊作业,再对管子内壁做特涂处理,最后将修复的管子装复。这么大的工作量一时半会肯定无法搞定。于是,翁船长与大副、老轨简短交流后,便决定先采取临时性措施,用铁水泥填补漏点,待船舶在夏威夷卸完货开航后,再组织人员对其进行电焊作业,以便彻底根除隐患。
3月24日,长航珍珠轮由夏威夷开出,船长翁爱军便召集大副、轮机长等人,共同商讨压载泵穿孔水管的修理方案,研究制定安全预防措施。之后,翁船长将此事向船舶管理部进行了汇报,李红飚指导及时给予船舶全方位的指导。3月26日0800LT,在大副王欣的带领下,泵匠、水头及其他水手们来到泵舱,开始拆除腐烂穿孔的水管。王侦葆老轨一直坚守在泵舱内,进行技术指导;翁船长多次来到现场,反复提醒大家:安全第一,宁可速度慢一点,也要确保人员和设备的安全!由于要拆卸的水管位置在泵舱最底部,上下左右都受限制。大家只能屈膝弓腰,十分艰难而又聚精会神地忙着手中的活。松螺丝、拆接头、卸附件,榔头、扳手、套管、松锈剂全都派上用场……1100LT,穿孔水管上部附件拆除,两头连接螺丝也被卸下。于是,大家借助钢丝绳和三副葫芦,准备将该水管吊至底层花格栅上。由于花格栅支架的阻挡,无论怎么摆弄,水管就是出不来。老轨建议:大家先用午餐,下午再将碍事的支架锯掉,用葫芦起吊水管。1500LT,同时使用三副葫芦,终于将其吊至底层花格板上。大家顾不上休息,准备一鼓作气地将其移至机舱电焊间。大家借助钢管、安全绳、葫芦进行吊运。为了防止吊运过程中,因船舶摇晃颠簸而引发意外,大副决定:分别在泵舱相邻两层的空挡口各放置两根钢管,水管被吊上一层后,再在上一层挂上葫芦,逐层上挪;同时为了防止水管在吊运过程中摆幅过大,便借助绳索,一头栓在管子上,绳索另一头由专人牵扯控制。又花费了2个小时的功夫,终于将该水管运至主甲板。随后进行除锈、打磨、清洁破损处和管子内壁。清洁工作完成后,发现该管子一端靠近法兰处有一个5×100mm的穿孔,同时,在管子两端内壁(靠近法兰端面处)都出现许许多多形似蜂窝的凹坑。此时,时间已是1830LT。于是,大家将该水管绑扎在主甲板,才回生活区吃饭、休息。
3月27日上午,在大副王欣的指挥下,需电焊作业的水管顺利运至电焊间。下午,机工长袁修庆开始电焊作业。首先对穿孔部位进行焊补,原计划按照李红飚指导的建议,采取覆板焊补,但由于穿孔位置在直通管与法兰连接处的根部,覆板焊补工艺要求较高,难度大,弄不好将达不到修理目的。为了保险起见,机工长还是采用在穿孔处内外表面同时堆焊的方法。电焊间空间狭小,电焊时又要保持场所密闭,因此,袁修庆在电焊间只工作了半小时便汗流满面,浑身湿透。于是,他稍作休息,便继续进行电焊作业。随着电弧花的闪烁,袁修庆手持焊枪,表情严肃、小心翼翼地操作着……1800LT,穿孔部位堆焊完毕,水管一端靠近法兰处的内壁及端面所有蜂窝状凹坑也被逐一补焊。29日,机工长又忙活了一整天:将水管另一端内壁及端面凹坑全部堆焊;清除所有堆焊点的焊渣,并用铁水泥找平;铁水泥干透后,又用锉刀、砂纸将表面处理光滑;用环氧树脂凃抹在涂层脱落部分的表面(2度);第二天,待环氧树脂彻底干透后,再用环氧漆(2度)做特涂。
31日,大副王欣又带领甲板部的水手们,借助葫芦、钢丝绳等工具将修理完毕的水管一步一步的移至泵舱内,再逐层吊至泵舱底部,并装复,试压正常。至此,隐患彻底消除了。(蒋林)