8月23日,宁化424轮二管轮对2#发电机例行维护保养,发现原动机与发电机高弹连轴节处有轻微响声,立即向轮机长报告。本着严谨和细心的工作态度,轮机长随即下机舱进行仔细检查,并发现发电机组转动轻松无卡阻现象,但连轴节内部有不很清晰且不规则的响声,判断是发电机传动轴与考培林上的配合键脱落,随即向机务部指导轮机长汇报,同时立即组织船员动手抢修。
晚饭后,轮机部召集船员进行了安全工作布置,大家有条不紊的分头干开了。不一会,起吊发电机的钢丝绳和葫芦准备就绪,起升枕木及千斤顶找好,拉考培林的大力三脚拉马备好,校轴线的2只磁性千分表准备好,其他工具全部备齐。说干就干,安排好航行值班人员,轮机部其他人员全部参加抢修工作。将高弹连轴节螺栓拆开,柴油机与发电机脱开,发电机冷却水管及相关电缆线拆开,起吊发电机移位。简单的工作步骤,不一样的经历。
在工作过程中,船员们遇到了不少的困难。发电机移位时,首先要将两根斜插入底座的锥形定位销子拔出,由于装配过紧,定位销变形,费了很大的周折,好不容易将两根定位销子拔出。发电机吊起移位固定后,准备拆卸考培林,由于键掉下了,考培林与轴在园周方向转动位置(键槽错位),轴与考培林咬合很紧,开始用拉马拉考培林丝纹不动。机舱气温高达40多度,船员们累得气喘吁吁,满头大汗,考培林拉不出来,大家着急。此时,轮机长叫大管轮找来大锤,一面用大活动扳手套加长杆旋转拉马螺杆,一面挥动大锤敲击拉马螺杆,终于考培林有松动的迹象,接着大家轮流上阵,硬是凭着蚂蚁啃骨头的精神,苦战4个多小时,将考培林卸下,此时,大家已累得筋疲力尽。稍作休息后,大家又忙开了,将发电机传动轴颈的咬合拉痕打磨光滑,考培林内孔配合面打磨光洁,键槽测量,键锉削配合好,检查高弹连轴节完好无损伤。进行组装,考培林装复后,检查键与键槽虽然配合良好,但发电机轴末端与键末端是平面开口,没有止动槽(设计缺陷),为了万无一失,决定将发电机轴与键末端点焊固定,防止键运行中松脱滑出。
经过大家协作,将发电机顺利吊装复位,高弹连轴节装妥,进行最后轴线校调。这是需要耐心的精细活,发电机底座没有调节螺栓,靠人工撬动机身调整轴线,通过反复增减发电机座四角下的垫片,将轴线校正满足规范要求,起动发电机运转供电正常。此时,时针指向24日凌晨5时。历时近12小时的连夜艰辛工作,抢修工作终于划上了圆满的句号。如果不是及时发现隐患,发电机继续运转,有可能造成发电机失电损坏重大险情,尤其是宁化424轮经常在长江航行,发生故障后果不堪设想。(徐德锋/刘腾飞)